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刘官乡设备伺服式PLEK080-L1-3-S2-P2二段伺服减速机

发布:2024/4/30 4:06:38 来源:ymcdkj

P2二段伺服减速机
风机转动平稳可靠,效率高,风量大。特点物料在带干机上受到的振动和冲击轻微,物料颗粒不易粉化破碎,因此也适用于干燥某些不允许碎裂的物料。带干机不仅供物料干燥,有时还可对物料进行焙烤、烧成或熟化操作。带干机结构不复杂,方便,能长期运行,发生故障时可进入箱体内部检修,维修方。可以调节空气量、加热温度、物料停留时间及加料速度以取得干燥效果。设备配置灵活,可使用网带冲洗系统及物料冷却系统。


日常使用过程当中, 为常见的问题,主要表现为磨损问题。对于一些传统的企业来说,出现此类问题,都会采取补焊或者修复的方法,尽管能够有效,但是依旧存在一定的缺陷。尤其是补焊的时候,因为相应的问题过高,那么在整个过程当中,就会对精密行星减速机造成一定的影响。特别是对油漆,会造成脱落的情况。



伺服行星减速机是一种通用性的新型减速机,适用于起重运输、工程机械、冶金、矿山、石油化工等工业部门,而且行星减速机的输入轴、输出轴与壳体轴承端面两个相对运动的面之间的密封称为动密封点。减速机上下壳体端面及其它构造性联接面的密封称为静密封点,动静密封点的密封失效就会变成走漏点。从伺服行星减速机构造上作进一步剖析,我们就可以找到密封失效的缘由。

在行星减速机下壳体放轴承方位处,沿壳体从端盖槽让出一点间隔向里方向,由浅渐深,宽度约5~摆布的导油槽,这是确保回油疏通,减小密封点压差的重要一步。在挡油环外侧装置甩油环,甩油环内径与轴承内径一样,与轴静配合,外径比端盖内径小1~摆布。若甩油环选用迷宫式甩油环,一起将端盖与之相配套,则作用更佳。甩油环挡住了由轴面外渗的润滑油,并经导油槽回到下壳体中。

这个路径就是伺服行星减速机的回油路径。



(3)空载状态下分析之后,仍然在此转子结构的永磁同步电机的定子绕组中分别通入正弦波与变频器电流源。分别得到两种激励源加载后的涡流损耗波形图。从中可以发现在通入正弦波时候涡流损耗稍微会比空载时候高一点,但不是太多。而在变频器供电时其损耗会比正弦波时高很多。由此可见发现由于变频器中含有较多的谐波,所以这些电流谐波导致气隙磁导分布不均,产生较大的波动,导致永磁体内磁场不稳定,发热严重,损耗就会增加。 (4)将转子磁路结构进行改变,由原来的内置式改为表贴式。表贴式的永磁体放置在转子表面,这样会使电感变小,时电流响应变快,因为在转子外侧,不会产生磁阻转矩,转矩会有好的形式。但是在电机高速旋转时,其也会相对于内置式更容易发热,不能及时得到散热,就会导致永磁体涡流急剧增加。分别对比与内置式的永磁电机,在空载和负载情况下,表贴式的永磁体涡流损耗都会远大于内置式的涡流损耗。所以在工程中两者如何选取要根据不同特点进行研究和使用,才能更好发挥其自身的优点。 (5) 将对比分析不同的极槽配合情况下,永磁体涡流损耗的不同。先是将电机是要电机使用4极14槽,而后改变其槽数,用的是4极18槽。在这两种情况下,分别对这种内置式永磁同步电机进行求取永磁体涡流损耗。由波形得到,18槽的电机分别在空载和负载的两种供电情况下其永磁体涡流损耗都会稍微大于24槽的电机模型。可见,槽数的改变,导致了槽口的大小发生变化,气隙磁导分布不均匀,空间谐波含量有所不同,从而 终导致转子内涡流损耗的不同。

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